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一铜铜丝问题请教,很有挑战哦!急。。。。

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发表于 2009-9-11 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教高手,一铜板面有铜丝!具体情况描述:

    形状:成丝状,不规则形,也有颗粒形的,粘附铜表面,有时整板都是!以1.4左右镀半小时后偶尔有此问题,约有10%的比例,但用手轻轻擦拭即可去掉,甚至过水洗烘干机都会减少大部分,但镀一小时的就很难弄了,要打磨!

    生产状态:是新开线,沉铜后用1%的除油剂浸泡后水洗去电镀,问题时好时坏,六个铜缸,没有规律可循!

    可能原因及排除手法:1、前处理带入,沉铜后板在除油浸泡后等待太长,水洗不够而带入铜缸污染----在其它线增加浸泡时间且进一歩缩短水洗时间反而没有问题,甚至直接加点除油剂在哈氏槽里镀一小时也没有

                                       2、水洗及铜球、钛篮都是同一供货商,但不是同一时间和批次供货(具体材质正在分析中)

                                       3、铜缸是用1UM的PP芯过滤

   其它异常现象:光剂耗量呈双倍上升,且减少添加后就有板边烧板,不加会更严重;阳极泥比其它线多;做一个缸的碳处理不到一个礼拜后又有此问题(令人费解的是其它未做碳处理的槽子当时又好了,巧合??)

请各位高手赐教!

      

[em06]
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发表于 2010-1-2 20:52:00 | 显示全部楼层
泡铜球时有没有用双氧水?如果用了用没有清洗干净。过滤换棉芯看看
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yanrock 该用户已被删除
发表于 2010-1-4 14:36:00 | 显示全部楼层
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发表于 2010-7-12 09:34:53 | 显示全部楼层
沉铜后用除油剂泡?
是沉铜线用的除油剂么
光泽剂消耗那么猛 阳极也那么猛 可能是电流太大
最可能的是药水被污染(可能是除油剂)
上铜速度都控制不住
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发表于 2011-1-22 22:07:24 | 显示全部楼层
光剂耗量呈双倍增长,只能证明一个问题,光剂分解掉了,分解后导致电流异常,阳极泥增多,个人观点,真想去你们厂看看,挺感兴趣。
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发表于 2011-1-23 11:36:58 | 显示全部楼层
光亮剂消耗过大,有机积累太多了。还是重新配槽吧,碳处理都难恢复;你的电镀槽的电连接肯定有问题,老老实实查你的每个阳极篮和夹点的电流分布!
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发表于 2011-1-25 01:44:26 | 显示全部楼层
其他药水成分分析正常吗?CL离子正常吗?温度控制好了吗??也有可能是铜光剂本身有问题,先用霍氏曹做试验,如果试验没问题(霍氏曹参数都是正常条件下)...那就是生产线上的电流方面的控制出问题了
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