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求助V-cut问题

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发表于 2009-7-8 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

公司现在需要对一块15.5*15.5mm的线路板进行拼板,拼了一下,但是厂家进行V-CUT的时候尺寸有所偏差,加上边上有毛刺,导致线路板无法装入外壳内(线路板边焊有屏蔽罩,尺寸没有问题),外壳尺寸为16.5*16.5,线路板已经无法在做小了(元器件太多),请教有什么方法可以避免线路板分板后,毛刺最小,是否其它方法进行边处理

备注:原先这块线路板使用复位模处理,但是表面翘曲验证,影响贴片焊接

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发表于 2009-7-9 09:53:00 | 显示全部楼层

其实V-CUT尺寸偏差+/-0.10MM,毛刺高一般不会超过0.5mm.如果外壳内径16.5MM还装不上,很可能板子宽超差了吧。量几块板看看具体板宽和毛刺尺寸去到多少?如果确实板有问题,可以调整V-CUT深度降低毛刺高度,但是防止过深发生断板。板外围可以给个偏公差限制总宽,但是公差带还是给足8MIL。具体看实际板和元件焊接情况吧。个人推测而已。

哦差点忘了,这板多厚?板太薄做VCUT,不好控制VCUT两面的深度,也许毛刺会较高。再或者可以考虑用点又脆又硬的板料也许有帮助.实在不行就磨吧。。。要是毛刺的问题。

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发表于 2009-7-9 13:45:00 | 显示全部楼层

如果是批量很大的话,建议贴片后加一个磨边过程。或者不是简单地“掰开“,而是“切开“。

另外,测量一下机壳内腔的实际尺寸。15.5x15.5的板子装不进去16.5x16.5的外壳,的确不好理解为啥。

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 楼主| 发表于 2009-8-13 18:13:00 | 显示全部楼层

拼版部分超差,厚度的1.2mm厚,

我们其实有副冲压复位模具,但冲压后,复位很难达到线路板的平整度,锡膏刷厚度不好控制。

现在还是使用模具控制,选择印刷模版薄点0.12mm

谢谢高手指点。

磨边太耽误时间了,我们用分板机分板,毛刺太大,还不如手掰

[此贴子已经被作者于2009-8-13 18:14:55编辑过]
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